
資料圖:波音747-8寬體客機
近日,Ameco飛機大修產品事業部完成了一架波音架747-8吊架后整流罩改裝工作,這一看似尋常的改裝任務,卻因創新由原來的4人14天周期縮短為4人8天。
下定決心“拿下”難啃的“硬骨頭”
1月4日一大早,結構四工段領班葉鵬興沖沖地闖進結構大修車間,來不及跟周圍的同事打招呼,便抱著一個“鐵疙瘩”直奔工作臺。他在發動機吊架前擺弄了一會,然后擦了擦額頭的汗,嘴里念叨著“嘿!這回終于成了!”這個“鐵疙瘩”就是葉鵬拜托機加車間的同事幫忙制作的新工裝,而這個發動機吊架便是他們新接到的改裝任務。一直以來,該項改裝都需要將改裝的蓋板整片拆下,在完成改型后,再將蒙皮復原。由于拆卸蓋板需要更換的緊固件多達上百個,工作量大、周期長且器材成本較高。

葉鵬是個善于思考的人,他很早便琢磨著如何在不拆蓋板的情況下完成此項改裝任務,但在梳理中發現,在位改裝存在諸多痛點和難點,比如排孔時無法確保內外結構位置、吊架內部空間結構狹小不易操作等。這次工段接到改裝任務,他自告奮勇立下軍令狀,迅速組織組員開展專項討論會,下定決心要“拿下”這塊難啃的“硬骨頭”!
集思廣益中迸發出了“金點子”
研討會上,葉鵬將自己在位改裝的想法同組員們分享,并將此前梳理的痛點和難點進行一一解析,在他的帶領下,改裝小組集思廣益,通過不斷討論和反復實踐,迸發出制作型架工裝的“金點子”。因為747-8吊架后整流罩為標準件,如果可以通過多次實地測量制作出等比例的模板和高精度的型架,那么只需將工裝固定在施工區域,便能夠直觀地為操作者展示出最終孔位,這樣一來在位改裝的最大難點便迎刃而解,既縮短了改裝時間,又能減少人為差錯。在確定方案后,小組成員便立刻開始了工裝的設計,通過反復測量,最終確定了設計圖,并聯系機加車間幫忙制作工裝。經過幾次修改后,終于將型架工裝制作完成,解決了排孔問題。

隨著改裝工作有條不紊地推進,改裝成員信心也隨之倍增,面對不利于施工的空間結構,員工們相互配合、各展所長,巧妙利用各種工具,解決了所有出現的問題。為保證改裝品質,提高工作效率,改裝小組把安全和創新的理念融入工作之中。小組成員不停地溝通思路、調整工裝、確定工藝流程,不放過研究每一個細節,探討問題的根本、列出解決方案、規范過程控制、細化操作程序,在關鍵風險點設置解決方案。在團隊的齊心協力下,經過8天奮戰,完成了改裝任務,并將維修周期縮短了將近一半,節省了大量耗材,在以創新開發降本增效方面挖掘出了新動能。
Ameco的機務工作者在平凡的工作中,不斷地追尋著新的方向,尋找著新的突破,從而綻放新的能量!(文:Ameco 劉云 圖:邢葳)
