
資料圖:波音747-8寬體客機(jī)
近日,Ameco飛機(jī)大修產(chǎn)品事業(yè)部完成了一架波音架747-8吊架后整流罩改裝工作,這一看似尋常的改裝任務(wù),卻因創(chuàng)新由原來的4人14天周期縮短為4人8天。
下定決心“拿下”難啃的“硬骨頭”
1月4日一大早,結(jié)構(gòu)四工段領(lǐng)班葉鵬興沖沖地闖進(jìn)結(jié)構(gòu)大修車間,來不及跟周圍的同事打招呼,便抱著一個“鐵疙瘩”直奔工作臺。他在發(fā)動機(jī)吊架前擺弄了一會,然后擦了擦額頭的汗,嘴里念叨著“嘿!這回終于成了!”這個“鐵疙瘩”就是葉鵬拜托機(jī)加車間的同事幫忙制作的新工裝,而這個發(fā)動機(jī)吊架便是他們新接到的改裝任務(wù)。一直以來,該項改裝都需要將改裝的蓋板整片拆下,在完成改型后,再將蒙皮復(fù)原。由于拆卸蓋板需要更換的緊固件多達(dá)上百個,工作量大、周期長且器材成本較高。

葉鵬是個善于思考的人,他很早便琢磨著如何在不拆蓋板的情況下完成此項改裝任務(wù),但在梳理中發(fā)現(xiàn),在位改裝存在諸多痛點(diǎn)和難點(diǎn),比如排孔時無法確保內(nèi)外結(jié)構(gòu)位置、吊架內(nèi)部空間結(jié)構(gòu)狹小不易操作等。這次工段接到改裝任務(wù),他自告奮勇立下軍令狀,迅速組織組員開展專項討論會,下定決心要“拿下”這塊難啃的“硬骨頭”!
集思廣益中迸發(fā)出了“金點(diǎn)子”
研討會上,葉鵬將自己在位改裝的想法同組員們分享,并將此前梳理的痛點(diǎn)和難點(diǎn)進(jìn)行一一解析,在他的帶領(lǐng)下,改裝小組集思廣益,通過不斷討論和反復(fù)實(shí)踐,迸發(fā)出制作型架工裝的“金點(diǎn)子”。因?yàn)?47-8吊架后整流罩為標(biāo)準(zhǔn)件,如果可以通過多次實(shí)地測量制作出等比例的模板和高精度的型架,那么只需將工裝固定在施工區(qū)域,便能夠直觀地為操作者展示出最終孔位,這樣一來在位改裝的最大難點(diǎn)便迎刃而解,既縮短了改裝時間,又能減少人為差錯。在確定方案后,小組成員便立刻開始了工裝的設(shè)計,通過反復(fù)測量,最終確定了設(shè)計圖,并聯(lián)系機(jī)加車間幫忙制作工裝。經(jīng)過幾次修改后,終于將型架工裝制作完成,解決了排孔問題。

隨著改裝工作有條不紊地推進(jìn),改裝成員信心也隨之倍增,面對不利于施工的空間結(jié)構(gòu),員工們相互配合、各展所長,巧妙利用各種工具,解決了所有出現(xiàn)的問題。為保證改裝品質(zhì),提高工作效率,改裝小組把安全和創(chuàng)新的理念融入工作之中。小組成員不停地溝通思路、調(diào)整工裝、確定工藝流程,不放過研究每一個細(xì)節(jié),探討問題的根本、列出解決方案、規(guī)范過程控制、細(xì)化操作程序,在關(guān)鍵風(fēng)險點(diǎn)設(shè)置解決方案。在團(tuán)隊的齊心協(xié)力下,經(jīng)過8天奮戰(zhàn),完成了改裝任務(wù),并將維修周期縮短了將近一半,節(jié)省了大量耗材,在以創(chuàng)新開發(fā)降本增效方面挖掘出了新動能。
Ameco的機(jī)務(wù)工作者在平凡的工作中,不斷地追尋著新的方向,尋找著新的突破,從而綻放新的能量!(文:Ameco 劉云 圖:邢葳)
