曝光臺 注意防騙
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鈕等部件組成。
僅供培訓使用 2005 年5 月印刷
B757-200 飛機復訓教材 — 101 —
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故障舉例:
2002-9-8
空中,中自駕在水平導航和航向選擇方式
時轉彎坡度卡在10 度,左右自駕工作正
常。
地面通電測試中自駕系統工作正常,MCDP 板上無故
障記錄。
2002-9-24
中央自動駕駛儀接通,巡航時有下俯趨
勢,偏離巡航高度20-60 英尺。飛越涪
陵轉彎時,中央自動駕駛儀與指引偏
離,僅保持3 度坡度轉彎,脫開中自駕
后,接通左自駕后正常。
地面更換中FCC,地面通電檢查工作正常。
2003-12-23 自動駕駛故障,三次無法截獲高度.
地面測試MCP、FCC 工作正常,A/P 系統工作正常。
對串中、右FCC。
2002-9-25
中自駕五邊建立盲降時,坡度與指引不
協調。
檢查中FCC 插釘、插座和E2 架相關插頭正常。地面
測試自動駕駛飛行指引系統工作正常
2003-12-23 自動駕駛故障,三次無法截獲高度.
地面測試MCP、FCC 工作正常,A/P 系統工作正常。
對串中、右FCC。
2003-4-6
起飛后,自動駕駛脫開,三個通道均不
能接通,同時方向舵比率燈亮,EICAS
有升降舵不對稱信息,機組返航。
烏魯木齊機務檢查發現左右SAM 組件液壓電門故障球
出現,方向舵比率組件故障球出現,MCDP 最后飛行
故障有SAM L/FCC L, SAM L/ FCC C, SAM R/ FCC
R, SAM R/ FCC C 信息。對SAM 組件,方向舵比
率,MCDP 上測試“STAB TRIM”和測試自駕均正常無
信息和故障球出現。后MTS 發傳真至烏魯木齊機務要
求:對SAM 組件,方向舵比率,MCDP 上測試“STAB
TRIM”和自駕進行全面測試檢查,確信都正常后傳真
放行。
2004-2-11
三通道進近過程中,右自駕自動斷開,
自動著陸狀態指示器上顯示LAND 2 信
息。
在MCDP 上測試有RUD SERVO/FCC R 信息。短停按
MEL22 辦理故障保留放行(因高原機場受限換機延
誤)。航后更換右自駕滑行指引伺服,地面增壓檢查
無滲漏,自駕滑行指引伺服工作正常。通電測試右自
動駕駛儀工作正常。
2005-3-17
機組在上海反映:空中A/P 脫開并且不
能接通。
上海機務按MEL22-10-1 辦理中自駕保留,回成都后
地面復位中FCC 跳開關后地面測試左中右自駕工作正
常。 并取消保留。
2004-8-4 建立盲降后R A/P 不工作。
地面檢查發現MCDP 上有“ELEV SERVO/FCC R”信
息,更換升降舵右伺服后測試自駕出現“NO INFC
FCC L ELEV SERVO CMD”信息,更換升降舵左電液伺
服活門后測試正常。
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(二)自動油門
1.自動油門非正常斷開或不能接通。
2.可能導致的故障原因:
①TMC 推力管理計算機
②A/T 伺服馬達
③自動油門離合器
④PLA 及相關傳感器
⑤相關的線路
3.系統組成:該系統由一部TMC,一個推力方式選擇面板,一個A/T 伺服馬達,兩個自動油門
離合器,兩個PLA 組成。
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故障舉例:
2001-7-16 自動油門在空中多次自動斷開。
地面對TMC、A/T SERVO 項進行測試,均正常。但MCDP 上
多次記錄有A/T SERVO 1/TMC 信息。更換自動油門伺服馬
達后測試A/T 系統工作正常。
2002-4-4 自動油門在空中脫開四次
測試發現自動油門脫開是由于左右EICAS 計算機故障引起
(故障已做處理),A/T 系統自身工作正常。
2002-1-8 EPR 無指示,自動油門接不通。
地面測試TMC,A/T 工作正常,EPR 指示,自動油門接通正
常。
2003-3-21 反映起飛爬升時A/T 斷開兩次。
檢查右發油門桿比左發稍緊,EEC 測試正常。TLA/PLA 測試
正常,發現右自動油門離合器有異常響聲,更換該離合器
后測試自動油門正常,測試油門桿手柄推拉力不大于手冊
要求的4.5 磅力。
2003-3-23 起飛爬升時A/T 斷開故障。
檢查發現右發吊架左側D42284P 插頭上右發PLA 位置傳感
器的導線磨損,修復后通電測試自動油門可以接通,但速
度慢且不能運動到前止動位,更換TMC 后通電測試自動油
門工作正常。
2002-10-31
雙昆段爬升7200 時,A/P,A/T 脫開.重
新接通后正常.
按FIM22 章,MCDP 測試顯示有FMC L/FCC L ,FMCL/TMC 信
息更換左FMC 后測試A/T,A/P 正常
2004-6-5
機組反映起飛時,在自動油門方式右
發EPR 停在1.03 不上升,飛機明顯
右偏;人工帶油門桿后推力增加慢。
地面試車檢查發現機組反映的故障存在,右發的高、低慢
車和部分功率正常,MCDP 測試左右發動機自動油門非常
好,測試PLA 發現左發50.1 度,右發45.6 度。調節右發
PLA 到50.1 度,再次試車多次使用自動油門,左右發動機
參數跟進一致,高、低慢車和部分功率正常。
2003-7-22
反映爬升時自動油門脫開,A/P 脫開,
FMC 故障。
檢查發現右自動油門離合器打滑造成脫開故障,更換右自
動油門離合器后測試工作正常。測試A/P 系統,FMC 系統
工作正常。
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ATA23 話音記錄器
(一)故障現象音記錄器不工作。
(二)可能導致的故障原因:
中國航空網 www.k6050.com
航空翻譯 www.aviation.cn
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飛機復訓教材(9)