曝光臺 注意防騙
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件(A 系
統(tǒng))來驅(qū)動。液壓系統(tǒng)A 被泄壓,此時注意到所有的飛行控制操縱感覺好像飛
機恢復(fù)
人工操縱。當(dāng)A 系統(tǒng)被再次增壓,注意到控制的操縱感覺比較正常,雖然依舊
很重。
顯然B 系統(tǒng)流量受限,盡管B 系統(tǒng)飛行控制低壓力燈和升降舵操縱壓差燈仍然
正常(熄
滅態(tài))。B 系統(tǒng)飛行控制液壓模塊組件(s/n 8846)被替換,飛行操作恢復(fù)正常。
對波
音記錄的調(diào)查表明此模塊在交付以前已經(jīng)被替換過。基于上述情況,波音正在調(diào)
查可能
是B 系統(tǒng)飛行控制液壓模塊組件限制了從上游到飛行控制系統(tǒng)的液壓油回流,
隨后,
在波音的工廠,在其他兩架飛機上發(fā)生了類似事件。這兩個飛行控制組件(s/n
8860 和
8863)正在波音的EQA 實驗室進行檢查。上述飛機的這個模塊正在被運往波音
公司將
接受檢查。
因為1 號發(fā)動機壓氣機失速造成空中返航
機型:737/900 日期:2002/8/7
剛剛起飛后,飛機就遭遇了1 號發(fā)動機上的壓氣機連續(xù)的失速。最初報告第5 級
壓
氣機失速,并且在進氣口觀察到有火焰。1 號發(fā)動機推力減少到慢車狀態(tài)。發(fā)動
機沒有
停車。飛機空中返航,平安著陸。隨后的維護替換掉了1 號發(fā)動機的液壓機械組
件.飛
機空載返回基地以便復(fù)原。
飛機下降時機體振動
機型:737/700 日期:2002/8/8
飛機在以280 節(jié)的速度穿過FL20 時發(fā)生振動。當(dāng)飛機減速至指示空速260 節(jié)
時,
振動明顯減弱。從客艙第9 排到后客艙都能感到振動。在此振動報告之前的三個
星期,
一位業(yè)主曾建議除了更換兩組調(diào)整片裝備外,右側(cè)的升降舵調(diào)整片也應(yīng)更換。在
升降舵
測得自由振幅過大后采取了這一措施。
737 標(biāo)準(zhǔn)升降舵調(diào)整片支架接頭吊耳破損
機型:737 日期:2002/8/9
檢修人員報告說他們找到一個破損的支架接頭。這個消息意味著被找到的支架接
頭
從存貨時就是壞的。對這個損壞的分析顯示斷裂是鑄造時材料的缺陷導(dǎo)致的。
飛機在降落中離開跑道
機型:737/400 日期:2002/8/10
飛機在降落時,離開跑道,在跑道邊3 米的草叢中停止。當(dāng)時正在下雨,且跑道
很
濕,飛行日志寫道,在進近過程中,選擇襟翼40,襟翼指示為3.0。降落后,操
作舵和
制動對方向失控。導(dǎo)致偏離跑道。維修人員更換了兩個前機輪胎和所有主起落架
的輪胎。
他們也更換了所有主支起落架剎車片,這架飛機在返回起飛機場的飛行中沒有故
障。
艙內(nèi)空氣循環(huán)風(fēng)扇引起濃煙
機型:737/400 日期:2002/8/11
飛機在華盛頓亞基馬附近33000 英尺高度巡航時,發(fā)現(xiàn)后艙部分有濃重的煙霧,
飛
行人員完成“電子煙霧火警”檢查單后發(fā)現(xiàn)右艙空氣循環(huán)風(fēng)扇的斷路器跳閘,曾
考慮備
降,但由于當(dāng)時已接近西雅圖,飛行人員最終決定繼續(xù)飛往西雅圖,開始降落前,
煙霧開
始減退,維修人員拆掉了右艙空氣循環(huán)風(fēng)扇(零件號645405-1,序列號14-
2159),
新裝了一個替代風(fēng)扇,經(jīng)檢查,系統(tǒng)運行一切正常,飛機重新投入運營。
世界民航安全信息
~ 30 ~
進近期間切斷自動駕駛儀之后,發(fā)生意外側(cè)傾
機型:737/400 日期:2002/8/12
運營人報道:在進近期間,當(dāng)切斷自動駕駛儀之后,駕駛盤偏離中心位置向左大
約
7 度。快速存取記錄器(QAR)數(shù)據(jù)提供了信息,描述這些信息時他們說:“著
陸后在
地面上駕駛盤保持在距中心位置向左6 個單位處。”波音公司以前得到過許多類
似的報
告,而這些報告通常是自動駕駛儀接通時飛行員不適當(dāng)?shù)卣{(diào)整副翼配平輸入引起
的。接
通自動駕駛儀,當(dāng)開始調(diào)整副翼配平時,自動駕駛儀作動器超控輸入用來保持飛
機水平
狀態(tài)。然后當(dāng)切斷自動駕駛儀時,駕駛盤回中到副翼偏轉(zhuǎn)的中心位置。所以在著
陸后駕
駛盤總保持偏離中位,直到啟動副翼回中裝置。
燃油增壓推泵定子引出線被夾斷和磨損到短路點位置
機型:737/700 日期:2002/8/12
由Hydro-Aire 公司提供的信息列舉了一個維修基地返回給他們的泵(沒有報道
具體
是在哪架飛機上)。在2002 年8 月12 日,送到Hydro-Aire 公司的泵對轉(zhuǎn)子裝
置來說,
由于定子引導(dǎo)線被夾斷和磨損到與轉(zhuǎn)子短路的位置,這個泵損壞了。這導(dǎo)致定子
引線接
觸轉(zhuǎn)子,產(chǎn)生一個低壓電弧,金屬損壞程度輕,表明這是一個低能量的火花。電
弧發(fā)生
在防爆室內(nèi),因而證明這種防爆室內(nèi)火焰不會蔓延并能限制任何爆裂。
水平安定面舵機方向支架連接銷遺失
機型:737/300 日期:2002/8/14
用戶報告發(fā)現(xiàn)實驗用航空器上的p/n69-40381-3 水平安定面舵機連接銷失落.另
一側(cè)
的連接銷的開口銷不見了。水平安定面配平舵機組件曾在2001 年12 月維修一次
D 檢
中被拆裝過。
主起落架上,耳軸傾斜銷斷裂使行起落架不能收起
機型:737/300 日期:2002/8/15
起飛后,主起落架不能收起,進行幾次收起主起落架的嘗試后,飛機終于平安在
機
場著陸。通過檢查發(fā)現(xiàn)是耳軸傾斜銷斷裂。
2 發(fā)火警造成空中停車
機型:737/200 日期:2002/8/15
2 發(fā)火警指示燈點亮,機務(wù)人員根據(jù)QRH 程序關(guān)閉發(fā)動機,滅火瓶工作。維修
人
員采取措施2 發(fā)后面的火警探測器故障。
下降過程中方向舵失靈
機型:737/300 日期:2002/8/16
機務(wù)人員報告當(dāng)飛機從7000 英尺,250 節(jié)(向奧蘭多4R 跑道三邊下降,沒有
重型
飛機在前,該區(qū)域無紊流)。隨著右方向舵踏板緩慢前移時聽到飛機機體發(fā)出輕
微的隆
隆聲,此時接通A 系統(tǒng)自動駕駛儀,氣流平穩(wěn),無明顯紊流。飛機開始漸漸向
左傾斜,
到偏至15 度時,機長斷開自動駕駛儀,飛機繼續(xù)向左偏至20-25 度,之后手動
控制副
翼輪輸入。飛機恢復(fù)正常并無其它控制問題出現(xiàn)。減速板放下,在事件前無配平
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世界民航安全信息1(42)