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右側外襟翼,外側滑架軸斷裂
機型:737/200 日期:2002/11/13
營運人報告滑架軸斷裂。圖片顯示斷裂發生在前軸承的前部——最關鍵的部分。
這是很典型的在地面無法檢查的部分。波音公司要求航空公司提供關于由此引發
的情
況的資料。此類事件是公開的航空安全警告項目R852 和公開的安全報告項目
SRP
737-57-0147 中的主題。
機身站位727 右縱剖線24.0 處主起落架隔框加強板發生裂紋
機型:737/200 日期:2002/11/15
據報告,在機身站位727 主起落架加強板的右縱剖線24.0 處的前安裝邊的徑向
發現一條長5/16 英寸的裂紋。當時正在完成服務通告737-53-1101 的檢查工作,
但此
裂紋的位置在檢查區域之外,因此歸檔到COSP 報告。此項目是2002 年11 月22
日
決定為報告項目的。
風擋加溫控制組件內短路并著火
機型:737/500 日期:2002/11/16
飛機在地面時,一名機務人員在做例行維護工作時發現窗加熱控制組件(WHCU)
內有火焰。只有電瓶在供電,所以在事故發生時WHCU 未通電(沒有115 伏交
流電)。
拆下WHCU,發現組件內部有許多灰塵。WHCU 測試OK。
世界民航安全信息
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由于滑油壓力指示低而空中停車并返航
機型:737/700 日期:2002/11/18
在爬升轉入平穩階段,右發滑油壓力進入警告(黃色)區域。執行了相應的非正
常程序。滑油壓力持續下降并進入報警(紅色)區域。為安全將發動機停車,并
執行
了發動機停車檢查單。返航并安全著陸。檢查飛機沒有發現滑油泄漏。滑油量在
正常
范圍,磁屑探測器沒有污染的跡象。按要求更換了滑油壓力傳感器。
機身站位292 右,水平線240 和水平線260
機型:737/300 日期:2002/11/18
在“D”檢中,在右側機身站位277 和機身站位292、水平線260 和水平線240
之間發現2 個角加強筋開裂。2002 年11 月18 日決定此為COSP 項目。
前起落架輪艙頂板裂紋
機型:737/200 日期:2002/11/19
在故障飛機的C 檢中,在前起落架輪艙的上頂板發現兩道裂紋。兩道裂紋均通
過位于板圓角半徑處的固定螺母的連接孔。一條裂紋長0.70 英寸,另一條裂紋
長1.8
英寸。按服務通告737-53-1079 對裂紋進行修理。服務通告737-53-1079 中給出
了此
區域裂紋的處理方法。本故障飛機不在服務通告所涉及的有效機號范圍內。此裂
紋在
2002 年11 月20 日決定為可報告項目。
返航——發動機滑油損失
機型:737/200 日期:2002/11/20
由于2 號發動機滑油壓力低,而且滑油量指示為零,機組決定返航。維護人員加
了14 夸脫滑油,低轉速運轉發動機,表現正常。高轉速運轉發動機,滑油量下
降,
滑油量達到4 夸脫時停車。
由于滑油量指示而空中停車
機型:737/300 日期:2002/11/21
在22 000 英尺高度(FL220),機組觀察到1 號發動機滑油壓力低指示燈亮,滑
油壓力指示14 psi,滑油量指示為零。機組為安全起見將發動機空中停車,單發
安全
著陸。在接下來的檢查中沒有發現磁屑探測器上有非正常的碎屑。維修人員更換
了傳
制造廠商通告
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動齒輪筒回油管的封嚴裝量,更換了滑油濾,進行滑油系統勤務。接下來運轉發
動機
檢查泄漏情況,再次檢查磁屑探測器仍然沒有發現碎屑。飛機和發動機均投入運
營。
WBL135.5 處翼肋下弦線在下加強片2(S-2)和下加強片之間發生裂
紋
機型:737/300 日期:2002/11/21
左側WBL135.5 處翼肋下弦線發現服務通告737-57-1186 中描述的裂紋情況。但
服務通告737-57-1186 不適用于此架飛機。我們收到超過20 份的報告,報告服
務通
告737-57-1186 有效范圍以外的飛機發生翼肋下弦線裂紋。以前,此種情況曾被
認為
非安全性項目,因為周邊結構有能力在此損傷情況下承受極限載荷。
在機身站位BS 520+10 和BS 540 處的STR–10R 前窗角裂紋
機型:737/300 日期:2002/11/22
在維護過程中,按照服務通告737-53A1177 第6 版檢查窗角時,發現在機身站位
520+10 和機身站位540 處的窗角發現裂紋。但裂紋僅在蒙皮/加強組件上。服務
通告
中沒有提到裂紋的情況。注:此項目是由DER 在2002 年11 月27 日決定為COSP
項
目的。
機身站位303.9 處隔框發現與服務通告737-53-1188 所述類似的裂紋
機型:737/300 日期:2002/11/22
某維修站報告,機身站位303.9 處隔框在桁條S-16L 以下部分發現長3.2 英寸的
裂紋(前門前隔框開口處)。此損傷與服務通告737-53-1188 發現的裂紋相似,
但故
障飛機不在此服務通告有效范圍內。安全報告SRP 737-53-0149 中指出了此種情
況。
此項目在2002 年11 月22 日決定為可報告項目。
后貨艙門下梁腹板內安裝邊存在裂紋
機型:737/300 日期:2002/11/25
報告說后貨艙門#5 梁的下梁腹板內安裝邊有裂紋。這個區域包括在服務通告
52A1079 內,但服務通告沒有特別指出要求檢查腹板內安裝邊。到現在我們仍
然不知
道裂紋的起因。
機身站位616 隔框內弦線在WL208 以下有裂紋
機型:737/400 日期:2002/11/26
世界民航安全信息
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在機身站位616 隔框腹板發現裂紋,裂紋已超出服務通告737-53-1182 的限制。
直到2002 年12 月13 日才決定此為可報告項目。
由于發動機振動值高而返航
機型:737/700 日期:2002/11/26
起飛后通過700 英尺高度時,2 號發動機振動值高達5.0 個單位。脫開自動油門
并收回油門,振動值穩定在3.9 個單位,最大時速220 海里。慢車狀態,振動值
1.9
個單位。飛機返回基地維修。檢查發現2 號和3 號風扇葉片間平臺斷裂,風扇涵
道反
推整流罩區域有小的損傷。
返航——駕駛艙內有電器氣味和煙霧
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