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左部外側襟翼托架軸斷裂
機型:737/200 日期:2003 年11 月3 日
在報告一架飛機在近進需要副翼配平時,檢查發現內側托架部件號為
65-46481-81
的部件在“A”直徑處發現折斷。該襟翼托架是在飛機2002 年8 月29 日大修后安
裝到該
飛機上的,已經累計飛行了2823 個小時和2993 個循環。與該事件類似的還有
ASAP R524
事件和SRP 737-57-0112(已關閉)和R852 SRP 737-57-0147(打開)。
起飛后左起落架未能收回而導致返航
機型:737/700 日期:2003 年11 月4 日
當起飛后收起起落架手柄時,左起落架未收回。前面板紅色和綠色起落架燈亮。
頭
上面板綠色左起落架燈亮。重新收回起落架當仍未收回。起落架放下指示正常。
飛機返
回機場并安全著陸。維護人員發現左起落架易碎連接件(部件號:273A2803-3)
破碎。
未記錄其他損傷。卸下并更換了易碎連接件和螺帽。
偏離跑道
機型:737/300 日期:2003 年11 月4 日
著陸時。飛機從左邊偏離跑道。機上有84 名乘客,機組包括2 名飛行員,3 名
乘務
員和1 名隨機工程師。事件發生當時的天氣情況是有雨,輕微的紊流,并且跑道
是濕的。
初步的信息是著陸時偏離跑道的中心,并且左起落架陷到跑道左邊的泥地里。沒
有要求
波音提供幫助。飛機受到的損傷如下:1) ASW記錄說站位767,787 之間和STG
S19L
至S20L 之間的機身蒙皮被戳破。尺寸為4.0 厘米(1.6 英寸)× 3.5 厘米(1.4 英
寸)。
該孔未將這個區域周圍的緊固件拉出。最近的緊固件離STG 19L 下面孔邊緣大
約有2.5
英寸。2) ASW 記錄說站位847,867 之間和STG 19L,20L 之間的機身蒙皮上
有7.0 厘
米(6.3 英寸)的長折縫,并有裂紋。3) 站位747,767 之間和STG 19L,20L 之
間有
一個4.0 厘米(1.6 英寸)× 2.0 厘米(0.8 英寸),深0.079 英寸的坑。其他的
受損部位
有左側后緣襟翼,水平安定面的前緣,地面碎石使機身上有很多坑,而在起落架
和輪艙
區域有草。若有需要的話以后再提供更多的信息。
制造廠商通告
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機身蒙皮的重疊鉸接處發現劃痕
機型:737/300 日期:2003 年11 月4 日
剝掉漆并取下密封填料后,在以下重疊鉸接處發現劃痕:
*Str 4L BS 360 到BS 420, 60 英寸
*Str 14L BS 380 到BS 390, 10 英寸; *BS 500 到BS 510;
*Str 10L BS 727A ,168 英寸后部
*Str 20L BS 727D, 2 英寸后部
*Str 25R BS 947 到BS 967, 10.5 英寸
*Str 14R BS 420 到BS 440, 20 英寸
*Str 10R BS 559 到BS 569,10 英寸; BS 685 到BS 706, 21 英寸
沿著重疊鉸接頭的下蒙皮進行詳細的目視檢查劃痕。在許多部位發現劃痕。未在
末
端鉸接處發現這種劃痕。翼下機身整流包皮區域還未檢查。該項目和
737-SRP-53-0214
有關。
飲用水通氣設備氯酸鹽燭形物故障
機型:737/ 日期:2003 年11 月5 日
營運人報告在飛機例行檢查(真空密封完整性)時發現故障,卸下了8/E 航空PBE
(部件號119003,系列號29534,制造日期10-00)作為氧氣發生器注銷程序的一
部分,
營運人在報廢前放電/激活PBE 氧氣發生器。拉下點火銷后,氯酸鹽燭形物爆開
并有很
大的響聲,而且還放出了一些黑色的煙灰狀的東西。打開筒的機械師未受傷。營
運人關
心這種情況(還包括潛在的故障)會在現在安裝了PBE 的設備上出現,因此需
要盡快
引起波音的關注。可能和Z614 有聯系。
著陸時跑到縮短200 英尺
機型:737/300 日期:2003 年11 月5 日
飛機是在夜間進近,當時下著大雨,可見度良好。飛行員按照雷達飛行航向飛向
IBIBI,然后向前70 度。2 號跑道航向信標臺的交叉點,可以看見跑道并且可見
度為10
公里。這時塔臺報告該區域有小雨。飛機雷達顯示該區域有大的暴風雨。這是兩
個飛行
世界民航安全信息2004 年第2 期(總16 期)
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員控制的自動雙進近。達到500 米時,解除自動駕駛和自動油門,改用手動形式。
精密
進近航道顯示器2 個紅燈和2 個白燈亮。大概在200 米時開始下雨,打開雨刷,
跑道燈
還亮著,突然飛機遇到風切變,速度從134 海里/小時增至147 海里/小時。這時
候飛機
還有動力,但一切都發生的太快,飛行員保持飛機向前并回到跑道上。6 個中央
進近燈
被打滅。其中的一個進近燈被吸入1 號發動機并打傷壓氣機葉片。飛機記錄的損
傷如下:
左右起落架艙門末端纖維玻璃有6 英寸的傷口,而且整流器柵格丟失。襟翼左內
側后緣
襟翼2 處地方有2 處損傷,尺寸為1 英寸× 1/2 英寸和1/4 英寸× 1/2 英寸,還
有其他的
一些小坑。帶纖維玻璃的左右象耳的損傷尺寸為5.5 英寸× 1/2 英寸。機身:較
深的刮
破的坑(蒙皮刺穿6 英寸,末端的尺寸為1/2 英寸× 1/2 英寸)機身結構內側蒙
皮被刺
破,以后再確定站位。1 號發動機:所有的風扇葉片都受損(嚴重受損)并超過
了限定
值。進口整流罩隔音板(整圈上)有幾處被刺穿,最大的尺寸為4 英寸× 3 英寸。
摩擦
外殼從6 點鐘到12 點鐘位置有幾處刺傷。進口整流罩前緣6 點鐘位置受到嚴重
損傷,
坑的尺寸為11 英寸× 9 英寸,每個坑的深度為1 英寸。進口整流罩6 點鐘位置
下面的
坑尺寸為1 英寸× 1 英寸,風扇整流罩(內側)5 點鐘位置大概有1.5 英寸長,
左發刺
破孔尺寸為10 英寸× 7 英寸。進口整流罩孔上5 點鐘位置后面6 英寸處有4 英
寸長,
1/4 英寸深的孔。需要進行孔探。右發動機:沒有吸入外來物損傷,進口整流罩
4 點鐘
位置坑的尺寸為12 英寸× 6 英寸,內側風扇整流罩刺破尺寸為16 英寸× 3 英
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世界民航安全信息2(113)