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737NG-55-030的主
題。這項報告的情況與在COSP 2003-0105,2003-0197,2003-0208,2003-0262,
2003-0349中報告的情況類似。
在空調通氣口裝配接頭處的S-8 和S-9 桁條之間發(fā)現裂紋
機型:737/400 日期:2003 年4 月3 日
在上面提到的機身框架上, 在空調通氣口裝配接頭處的Str-8和Str-9桁條之間
發(fā)
現典型的裂紋。安全服務相關問題SRP-53-0147 是為機身框架裂紋而發(fā)的,服
務通告
737-53-1216 正在執(zhí)行中。注意此事是2003年4月3日被決定為COSP 項目的。
由于發(fā)動機振動指示高和滑油濾旁通警告導致空中停車
機型:737/800 日期:2003 年4 月4 日
該發(fā)動機的飛行小時數和熱循環(huán)數與機身相同。大約距目的地50英里時,機組報
告
說在駕駛艙聽到有噪音和隆隆聲,感覺到振動。右側發(fā)動機振動指示3.6單位。
推力減
到慢車,振動水平減小。隨后右發(fā)動機滑油濾旁通燈亮,機組關掉了該發(fā)動機。
飛機
安全著陸。在此事發(fā)生之前,在巡航中振動水平指示0.2單位。維修人員檢查發(fā)
現右發(fā)
動機滑油量是4夸脫,并在主磁性金屬屑探測器中發(fā)現金屬顆粒。在主滑油濾上
沒有發(fā)
現金屬顆粒,由于缺少可用工具他們沒能檢查滑油回油濾。該發(fā)動機被更換。
盥洗室一連接桿磨傷前登機門上方的輔助門檻
機型:737/300 日期:2003 年4 月4 日
在此飛機架上,拆下盥洗室A 后,在機身站位BS 303.0 處,在與STR-4L桁條相
連
的肋間腹板的內側邊緣,發(fā)現一條0.7英寸長的裂紋。檢查發(fā)現,在肋間腹板,
件號
P/N 50-8261-85, 和盥洗室該連接桿之間,有磨損的跡象。這種情況是波音服
務相關問
題SRP 737-53-0194的主題。
水平安定面后梁銷子腐蝕
機型:737/800 日期:2003 年4 月4 日
在執(zhí)行服務通告SB 737-55-1074 的過程中,發(fā)現水平安定面右側后梁銷子腐
蝕。
世界民航安全信息
~ 24 ~
此銷子被拆下。注: 此銷子和螺栓腐蝕是安全服務相關問題SRP 737NG-55-030
的主題。
這項報告的情況與在COSP 2003-0105,2003-0197, 2003-0208, 2003-0262
和2003-0349
中報告的情況類似。
發(fā)動機掉轉速隨后飛機返航
機型:737/300 日期:2003 年4 月4 日
飛機在巡航中,高度在FL260 ,機組觀察到2號發(fā)動機N1轉速突然下降大約
20% ,
并且自動油門使2號發(fā)動機油門桿前推了大約3英寸。二號發(fā)動機推力保持比一
發(fā)低。
當關掉功率管理控制器PMC 時,故障現象沒有改變。機組執(zhí)行返航,飛機雙發(fā)
安全落
地。在隨后由維修人員進行的試車運轉過程中,二號發(fā)動機部分功率和起飛功
率參數
不滿足要求。更換高壓壓氣機進口溫度傳感器CIT和風扇進口溫度傳感器T2 ,
沒能解
決此故障。后來當維修人員從發(fā)動機主控制器MEC上拆下從PMC通到MEC的插頭后
再試車
時,他們確定了問題出在PMC。更換了功率管理控制器PMC。發(fā)動機試車運轉正
常,飛
機返回運營。
由于與P-28 板相連的插頭腐蝕APU 滅火瓶釋放
機型:737/800 日期:2003 年4 月4 日
飛機經歷了一次APU滅火瓶釋放。發(fā)現事故原因與位于主輪艙中的P28 APU 控
制
板的電插頭D48080P 有關。排故發(fā)現事故原因是插頭的2個插釘短路。航空公司
維修人
員對插頭進一步檢查發(fā)現,在后部橡膠封圈的下面有污染和腐蝕。
發(fā)動機過熱燈亮而返航
機型:737/247 日期:2003 年4 月4 日
飛機在爬升過程中,1發(fā)過熱燈亮。機組執(zhí)行飛行員操作手冊程序,直到落地后
過
熱燈一直亮。更換了1號發(fā)動機下部火警探測環(huán)路和火警探測附件。系統(tǒng)檢查正
常。
發(fā)動機空中停車并返航
機型:737/500 日期:2003 年4 月5 日
在起飛過程中,大約500英尺高度,機組觀察到二號發(fā)動機N1 速度下降到8%。
制造廠商通告
~ 25 ~
機組關掉二號發(fā)動機并執(zhí)行返航。航后進行排故工作時發(fā)現高壓壓氣機出口壓力
CDP信
號管已經從主發(fā)動機控制器MEC上脫開。重新接上CDP信號管,發(fā)動機試車運轉
正常,
飛機返回運營。附加的意見: 我們從另一個來源得知,機組注意到發(fā)動機其它
參數隨
N1 速度一起下降。燃油流量減少到每小時456 磅,排氣溫度EGT 減少到638攝
氏度,
發(fā)動機滑油壓力減少到8 psi (在紅線以下)。
由于發(fā)動機火警指示發(fā)動機空中停車
機型:737/500 日期:2003 年4 月5 日
在按照主最低設備清單MEL放行的情況下工作時,飛機經歷了一次發(fā)動機空中停
車。
飛機在爬升過程中,發(fā)動機火警指示燈亮,2 分鐘后熄滅。飛機在下降前不久,
故障
指示又出現。機組關掉該發(fā)動機并操縱飛機落地。地面人員更換了火警探測A環(huán)
路和B環(huán)
路。從2003年2月15日以來,飛機出現過幾次火警探測A環(huán)路和B環(huán)路故障。
后緣襟翼傳動機構/螺桿萬向節(jié)下部襯套和保持螺栓丟失
機型:737/800 日期:2003 年4 月8 日
在一次C-檢維護檢查過程中,發(fā)現6號襟翼傳動機構/螺桿萬向節(jié)下部襯套和保持
螺
栓丟失。上部襯套和螺栓還裝在上面,但是海洛克(hi-loc)螺帽沒有完全擰緊。
所有其
他萬向節(jié)組件都裝配正確。
著陸時沖出跑道
機型:737/200 日期:2003 年4 月8 日
據報告,飛機在潮濕(可能的)情況下著陸中沖出跑道。沒有報告乘客或機組成
員
受傷,而且飛機也沒有太大損傷( 主要損傷時輪胎和起落架艙門等)。
起飛過程中報告發(fā)生非指令性偏航
機型:737/700 日期:2003 年4 月8 日
營運人報告說"飛機在起飛抬頭期間發(fā)生急速地偏航( 向左), 隨后恢復正常。
發(fā)
生此情況時方向舵腳蹬沒有任何運動。這種偏航持續(xù)了大約1~2秒。" 報告說后
面的飛
行一切正常。飛機返回到原來的機場,安全著陸。波音公司已經檢查和分析了
飛行數
中國航空網 www.k6050.com
航空翻譯 www.aviation.cn
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世界民航安全信息2(37)