曝光臺 注意防騙
網(wǎng)曝天貓店富美金盛家居專營店坑蒙拐騙欺詐消費者
速檢
查,沒發(fā)現(xiàn)異常。維修人員確信是指示系統(tǒng)的問題,更換了N1 轉(zhuǎn)速傳感器。發(fā)
動機試
大車,所有參數(shù)正常,飛機返回運營。
滑行道上偏轉(zhuǎn)
機型:747/422 日期:2003 年3 月7 日
安全著陸后,在滑行道上滑行的過程中,飛機向滑行道中心線右側(cè)偏轉(zhuǎn)。前起落
架側(cè)
滑明顯,右側(cè)機翼起落架偏出滑行道的右側(cè)。飛機被向左糾偏轉(zhuǎn)回來,前起落架
在滑行道
上繼續(xù)明顯側(cè)滑,直到前起落架、左側(cè)機翼起落架和左側(cè)機身起落架偏出滑行道
的左側(cè)。
沒有報告旅客受傷。當時的天氣狀況是晴、有微風(fēng),跑道表面干燥。初步檢查證
實前起落
架轉(zhuǎn)彎鋼索完好,操作明顯正常。前起落架扭力連桿檢查也滿意。左側(cè)機翼起落
架剎車扭
矩限制器有微小損傷,初步檢查后沒有其他明顯損傷。飛機上的航空公司工作人
員指出,
飛機在偏離出滑行道正確路線之前,向右偏,然后有小量的剎車。
世界民航安全信息
26
飛機在進近過程中擾流板部分脫落
機型:747/400 日期:2003 年3 月8 日
飛機在進近之前部分擾流板脫落。以前已經(jīng)有一個報告說一架747-200 飛機發(fā)生
類
似的擾流板脫落。這是第一次在747-400 飛機上出現(xiàn)。件號為P/N 65B02310-2
的蜂窩
組件確認在這架飛機上用在了件號為P/N 65B02310-1 的擾流板組件上。我們的
零部件
記錄顯示,該件應(yīng)該裝在747-100、-200 型飛機上。件號為P/N 65B02310-38 的
蜂窩組
件應(yīng)該裝在747-400 型飛機的擾流板組件上。僅有的差別好像是,-38 的蜂窩芯
子做了
磷酸陽極化強化處理。
由于4 號發(fā)動機振動而空中停車
機型:747/100 日期:2003 年3 月8 日
在爬升過程中,4 號發(fā)動機振動指示顯示1.5 單位,在巡航過程中上升至2.0 單
位。
隨后發(fā)動機振動水平在兩通道都上升至2.5 單位,并且振動警告燈亮。其后不久,
振動
指示上升至4.0 單位,飛行員報告說感覺到振動。4 號發(fā)動機被關(guān)車,飛機返航
回離港
機場。地面維修人員報告說孔探檢查里面是干凈的,但是在尾噴管區(qū)域和磁性
金屬屑
探測器上發(fā)現(xiàn)細小碎片。該發(fā)動機正在進行進一步的檢查。
1 號發(fā)動機觸地
機型:747/243B 日期:2003 年3 月10 日
飛機在著陸過程中1 號發(fā)動機觸地。檢查發(fā)現(xiàn)下列損傷:
——左右風(fēng)扇包皮;
——左右反推;
——排放桅桿折斷;
——傳動齒輪箱;
——燃油管凹陷超標。
維修人員根據(jù)AMM 飛機維護手冊執(zhí)行發(fā)動機拖地/發(fā)動機受侵害/發(fā)動機和支架
損
傷狀態(tài)檢查,沒有發(fā)現(xiàn)故障缺陷。營運人已經(jīng)拆下并更換了1 號發(fā)動機、風(fēng)扇包
皮和反
推套筒。另外,營運人已拆下飛行數(shù)據(jù)記錄器FDR 和駕駛艙語音記錄器CVR 去
研究分
析。
制造廠商通告
~ 27 ~
起飛過程中機尾觸地
機型:747/300 日期:2003 年3 月11 日
飛機在起飛過程中尾部觸地,發(fā)生輕度到中度的結(jié)構(gòu)摩擦損傷。機組報告說,在
起
飛仰頭過程中飛機反應(yīng)遲緩。有外加的推力,速度增加+/-20 海里/小時,飛機旋
轉(zhuǎn)和爬
升正常。只是隨后在正的爬升速率時起落架收起。空中交通管制ATC 警告機組
可能發(fā)
生了機尾擦地。飛機拋掉燃油安全返回。事故報告給了南非民航管理局,調(diào)查報
告隨后
遞到。
2 號發(fā)動機壓氣機失速和超溫導(dǎo)致空中停車
機型:747/283B 日期:2003 年3 月12 日
該飛機起飛后大約45 分鐘后時的巡航過程中,經(jīng)歷了2 號發(fā)動機失速和超溫。1
號發(fā)動機排氣溫度EGT 也高。兩臺發(fā)動機都自己恢復(fù)正常,機組決定關(guān)掉自動
油門繼
續(xù)飛往目的地。4 個小時后2 號發(fā)動機又指示超溫,機組決定關(guān)掉該發(fā)動機。機
組繼續(xù)
飛往目的地機場,三發(fā)安全落地。維修人員檢查記錄EGT 的記錄器,并報告說,
2 號
發(fā)動機有4 次超溫事件,最高溫度1 100 ℃,1 號發(fā)動機有1 次超溫,溫度686
℃。孔
探檢查2 號發(fā)動機發(fā)現(xiàn)其渦輪損壞。營運人正在更換2 號發(fā)動機。
上艙右側(cè)登機門救生滑梯在釋放試驗中爆裂
機型:747/437 日期:2003 年3 月12 日
營運人報告說,他們執(zhí)行了該飛機上艙右側(cè)登機門救生滑梯P/N 7A1323-111 的
例
行釋放試驗。救生滑梯放出和充氣正常。但是,大約3 分鐘后,救生滑梯在上部
右端以
下大約2 英尺的接縫處爆裂開口,隨后撕裂。
起飛仰頭過程中機尾觸地事件
機型:747/400 日期:2003 年3 月12 日
飛機在起飛抬頭過程中發(fā)生嚴重的機尾觸地事件。飛機立即返回出港機場,安全
落
地,但是飛機超重著陸。機場關(guān)閉大約2 小時,以檢查跑道和清除脫落的碎片。
跑道表
面有輕度損傷,但沒有地面人員和機上人員的受傷報告。飛機受的損傷包括,機
身48
段大面積損傷,蒙皮、框架、站位STA 2658 處的隔框和APU 勤務(wù)門。幾個排
放桅桿變
世界民航安全信息
28
形,機身蒙皮損傷開始于廁所勤務(wù)門區(qū)域的正前方。外流活門擋板門損壞,左右
升降舵
下表面蒙皮板刺穿損傷。中5L 鉸鏈區(qū)域也出現(xiàn)損傷。民航適航當局和交通事故
調(diào)查委
員會正在對此事件進行調(diào)查。
救生滑梯(救生船)釋放試驗不成功
機型:747/4H6 日期:2003 年3 月12 日
飛機在進行一次較大的定檢維修之前,按照波音公司維修計劃文件MPD 的要求
執(zhí)
行救生滑梯(救生船)抽樣釋放試驗。左1 號(1L)、右2 號(2R)、左3 號
(3L)和
上艙門救生滑梯執(zhí)行了抽樣釋放試驗。左1 號(1L)、右2 號(2R)門救生滑
梯釋放
試驗不成功。左1 號(1L)門救生滑梯釋完全充氣后撕裂,右2 號(2R)門救
生滑梯
釋沒完全充氣就撕裂了。但是,大約3 分鐘后,救生滑梯在上部右端以下大約2 英
中國航空網(wǎng) www.k6050.com
航空翻譯 www.aviation.cn
本文鏈接地址:
世界民航安全信息2(21)