曝光臺 注意防騙
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機身整流罩與機翼之間的支撐結構裂紋
機型:777/300 日期:2003 年6 月1 日
在空調系統的排故過程中,營運人在站位972,RBL80 處的機身整流罩與機翼之
間
的支撐結構有嚴重裂紋。營運人在右側結構的裂紋處做了臨時修理,并且確認在
站位
972 的左側結構沒有損傷。營運人稱已執行了波音服務通告SB 777-21-0059,它的
主題是
空調系統、壓縮空氣進氣口及系統更換。
1 號發動機滑油量損失導致飛機空中停車并返航
機型:777/222 日期:2003 年6 月4 日
爬升過程中大約29 000 英尺時,飛行機組注意到1 號發動機滑油油壓低指示,
之后
滑油量低指示。機組將1 號發動機關閉并順利返航。在發動機關車時,油壓為30
PSI,
發動機在70 PSI 油壓以下工作40 秒,當時滑油量為0 夸脫。在29 000 英尺飛機
拋掉2
000 磅燃油,并在非超重狀態下安全著陸。維修人員發現潤滑和回油泵的一根回
油管
(P/N 59T483)破裂。由于發動機在最小油壓要求下工作過,因此發動機將被更
換。營
世界民航安全信息
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運人通告稱飛機到場時,發動機有22 夸脫滑油,然而在此次航班前又多了8~9
夸脫額
外的液體。由于沒有維修人員添加滑油的紀錄,營運人計劃抽取液體樣本去分析。
發動機型號PW4077
發動機序列號777023
總時間29 354 小時
總循環5 756
自翻修以來的時間10 170 小時
自翻修以來的循環1 924
由于“CONFIG GEAR STEERING”警告信息飛機中斷起飛
機型:777/200 日期:2003 年6 月7 日
____________一777-200 營運人報告由于“起落架轉向裝置(CONFIG GEAR
STEERING)”信息
導致飛機在120 海里/小時時執行中斷起飛。維修人員記錄稱存在有維修信息
32-63010
故障,主起落架轉向動力控制作動器(PCA)不能使用。左動力控制作動器被更
換并返
回給制造商。
發動機失去動力導致中斷起飛
機型:777/300 日期:2003 年6 月8 日
在起飛時,機組聽到“砰”一聲巨響,飛機輕微向左拉。飛行員中斷起飛,當時速
度
很小。EICAS 顯示“左側發動機(ENG CONTROL LEFT)”和“左側發動機失效
(ENG
FAIL LEFT)”。飛機滑回登機口。地面維修人員發現在尾噴口處有細小的金屬
克里,
但磁性金屬探測器未發現任何東西。孔探檢查表明至少3 片1 級高壓壓氣機葉片
損傷。
左側發動機拆下并更換,發動機返回運營。對損傷發動機的檢查正在進行中。
制造廠商通告
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機組成員被地板固定收起艙門絆倒
機型:777/ 日期:2003 年6 月18 日
營運人報告在滑跑或起飛階段,地板固定收起艙門把手滑移使機組成員拉艙門時
絆
倒并受傷。營運人也指出,機組人員只能在鎖上后通過拉艙門檢查把手的安全性。
然而,
艙門上只有可以用手拉的部位,一旦拉起,就會打開把手。
左部外側后緣襟翼外側輔助襟翼導軌整流包皮丟失
機型:777/31H 日期:2003 年6 月23 日
營運人報告左部整流包皮組件丟失。該事件的確切日期不知道,但據說時發生在
“今
年年初”。這是丟失整流包皮事件的第4 起。緊固件據說還安裝在飛機上但沒有
更進一
步的細節提供。當時沒有服務信息,并且沒有一個被計劃安排在這個日期。該整
流包皮
被列入外形缺損清單。
由于EICAS 顯示信息“ELEC GEN OFF-L”而導致返航
機型:777/246E 日期:2003 年6 月25 日
EICAS 信息/ELEC GEN OFF-L/(建議)和/ELEC GEN SYS-L/(狀態)在飛行
中出
現了1 小時。由于目的地機場部件有限及維護能力的原因,機組選擇返航。飛機
返回出
發機場并安全著陸。維護人員更換了發電機控制組件(GCU),但信息仍然顯
示,所以
更換了發動機整體傳動.發電機(IDG)。在更換IDG 過程中,機械師將故障隔
離到一個
IDG 的空心軸火化塞上兩個短路的線上。許多線(6 條)可看出擦傷,但只有2
條通過
底部線的線磨破,這些線在殼體的背面上并短路了。
涵道噴氣機入口艙門飛出飛機
機型:777/200 日期:2003 年6 月26 日
大概飛行了10 分鐘時,在3 號乘客登機口左門聽到一聲巨響。乘務人員看到在
附
世界民航安全信息
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近有猛烈氣流并且看到在3 號左艙門后面的兩塊乘客窗戶損傷。進行了緊急返航
并安全
著陸,未報導有受傷的乘客。在機身蒙皮,窗戶,和垂直安定面處有沖擊損傷。
在機身
艙內部找到許多函道噴氣機艙門的碎片。英國航空器失事調查委員會(UK
AAIB)已經
將該飛機隔離,并且現在正在進行檢查。這是函道噴氣機艙門故障的首次報導。
其他
中客艙廚房門機身蒙皮鉸鏈缺口上前拐角裂紋
機型:727/100 日期:2003 年6 月9 日
在大修檢查中,中客艙廚房門機身蒙皮鉸鏈缺口上前拐角處有一0.732 5 英寸蒙
皮
裂紋。以前已有關于此種裂紋的報告公布在服務通告SB 727-53-0054 REV1 上,
但服務
通告不適于該飛機。2003 年6 月10 日已確定該事件為COSP 可報告項目。
Ref/B/提供
了關于承力帶和上部止動裝置的裂紋情況。注:這是對COSP 2003-0705 的修正。
中客艙廚房門機身蒙皮鉸鏈缺口上前拐角裂紋
機型:727/100 日期:2003 年6 月9 日
在大修檢查中,中客艙廚房門機身蒙皮鉸鏈缺口上前拐角處有一0.732 5 英寸蒙
皮
裂紋。以前已有關于此種裂紋的報告公布在服務通告SB 727-53-0054 REV1 上,
但服務
通告不適于該飛機。2003 年6 月10 日已確定該事件為COSP 可報告項目。
4 號發動機隔艙支柱上部連接件出現裂紋
機型:707/300C 日期:2003 年6 月13 日
營運人報告在4 號發動機隔艙支柱上部連接件出現裂紋。現有707 服務通告1541
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世界民航安全信息2(74)