曝光臺 注意防騙
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手冊3.2 節第3 頁,滑油濾旁通燈亮(OIL FILTER BYPASS)規定,如果滑油濾
旁通并通
過減小推力就能正常工作,就將發動機減小推力運轉;如果滑油繼續旁通,飛行
條件允
許的情況下就關掉發動機。后來的維修行動包括檢查滑油供油濾和回油濾,和檢
查磁性
金屬屑探測器(MCD)。在中間的磁性堵頭(MCD)上發現一個滑油封嚴圈。
拆下了滑
油泵,為進行分析,滑油濾沒有被處理。滑油泵被送到一個翻修廠區分解檢查。
另外,
除了發動機滑油濾旁通燈亮,一名乘務員報告說聽到一聲巨響,但是不知這與發
動機滑
油濾旁通燈亮是否有聯系。飛機放行投入運營,沒發生進一步的問題。
輔助動力裝置APU 渦輪故障(APS2000 型APU)
機型:737/500 日期:2003 年2 月24 日
輔助動力裝置APU,序號S/N2368,遭遇自動停車,渦輪盤斷裂飛出尾噴口。據
報輪盤飛出“10 個口”遠。沒有人員受傷,飛機(機號:N926UA)沒有受損,
APU
制造廠商通告
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艙沒有受損。據報尾噴管是安全牢靠的,只是受了些損傷。懷疑有問題的部件已
被送往
LAX,并由國家運輸安全委員會NTSB 進行調查。該APU 自上次修理后的時間
和循環
是:TSR 10 699 小時/CSR 17 759 循環,(自開始時間TSN 16 590 小時/自開始
循環CSN
24 852 循環)。此APU 上次修理是1996 年10 月在圣地亞哥San Diego 的哈密
爾頓
Hamilton Sundstrand 修理廠做的,是為提高計劃拆換時間而執行性能改進服務通
告SB
(45-60)。在這次修理和改裝中安裝了一個新的渦輪盤。先前已經出現兩次APS
2000
型APU 硬件飛出尾噴口的事例,都是在1996 年。第一次是在BMI,確定為由一
個軸
承失效造成的,發生時自檢查時間TSI 474 小時/自檢查循環CSI 669 循環。第
二次是在
美聯航UAL,確定為由于渦輪葉片脫落造成的,發生時自檢查時間TSI 4 831 小
時/自檢
查循環CSI 5 685 循環。目前沒有相關的其他信息。Hamilton Sundstrand 修理廠
的代表
正在與美聯航UAL 和國家運輸安全委員會NTSB 一起工作,一有新的消息就通
知波音。
由于左翼梁燃油活門線束磨破而不能起動發動機
機型:737/800 日期:2003 年2 月25 日
該飛機1 號發動機起動不起來,檢查發現翼梁燃油活門線束在導管內磨破。航空
公司說遇到的這種情況與機隊匯編文刊737ng-FTD-28-02006 中說的情況相同,
其中報
告了另一營運人發現翼梁燃油活門線束W1024-1001-20 有許多小的磨破的痕
跡。安全報
告項目SRP 737NG-SRP-28-085 通過在線束導管內加裝一個特佛龍襯套和更換
防線束磨
損的端接頭,解決了這一問題。產品制造廠家預定了生產線號1349,計劃在2003
年7
月份交付。服務通告SB 737-28-1199 待發布。
后襟翼滑軌安裝件丟失
機型:737/800 日期:2003 年2 月25 日
在一次常規飛行中,飛行員發現飛機自動駕駛在選擇襟翼1 單位時需要副翼向左
偏2.5 單位。襟翼位置在1~40 單位也有這種同樣的修正。沒有不對稱報告。當
時關掉
自動駕駛,飛機向右滾動。隨后的地面目視檢查發現,內側后襟翼與外側后襟翼
裝配的
后安裝螺栓和螺母丟失。
右側龍骨梁上弦板裂紋(在站位STA727+16 右縱剖線RBL6.5 處)
機型:737/300 日期:2003 年2 月26 日
該飛機在維護檢查過程中,發現在站位STA727+16 右縱剖線RBL6.5 處的右側
龍
骨梁上弦板裂紋。裂紋完全穿透上部法蘭邊,并向下裂進垂直法蘭邊大約0.25 英
寸。
世界民航安全信息
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檢查這一區域的前部和后部,沒有發現另外的缺陷。直到2003 年2 月28 日才將
其定為
可報告項目。
在起飛滑跑中由于門未鎖好信號指示而中斷起飛
機型:737/300 日期:2003 年2 月26 日
營運人指出,飛機在起飛時,速度100 海里/小時,后廚房勤務門未關好警告燈
亮。
在110 海里/小時速度時,機組開始采取行動,中斷起飛。檢查發現艙門操作正
常。不
過維修人員確定艙門手柄沒有“過中央”位置,而是“在中央”位置。在飛機開
始起飛
滑跑時,艙門手柄移動到了開位。檢查艙門手柄鎖和過中凸輪動作正常。
前輪艙側壁板腹板裂紋
機型:737/3H4 日期:2003 年2 月26 日
該飛機在執行C 檢過程中,在大約機身站位BS 246,水線WL 168.5 處的
65-45819-147 腹板一個緊固件處發現0.70 英寸長的裂紋。
前輪艙上腹板發現5.5 英寸長的裂紋
機型:737/200 日期:2003 年2 月27 日
報告說該飛機件號為P/N 65-45819-544 的腹板有5.5 英寸長的裂紋,裂紋在機身
站
位BS 277.5 處,在右機身縱剖線RBL 6 和RBL 11.5 之間。這個位置沒有包括在
波音服
務通告中按結構修理手冊SRM 修理的范圍內。此問題于2003 年3 月6 日被確
定為持續
運行安全COSP 項目。
水平安定面后梁安裝銷發現腐蝕
機型:737/700 日期:2003 年2 月28 日
一營運人報告說,該飛機在執行波音服務通告SB 737-55-1074 過程中,發現件
號
為P/N 180A1612-1 和P/N 180A1612-2 的水平安定面后梁安裝銷有腐蝕情況。
腐蝕的安
裝銷被拆下并送到波音公司分析研究。
制造廠商通告
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B747
主艙廁所的氧氣軟管纏扭在一起
機型:747/400 日期:2003 年2 月5 日
報告此事的營運人通報波音說,發現該飛機主艙廁所處的氧氣軟管嚴重纏扭在一
起。拆下的軟管的照片已經提交波音,該軟管在客艙失壓時提供廁所內人員足夠
的氧氣
供應。無論是該軟管件號、有問題軟管的數量、廁所位置,還是軟管纏扭原因描
述,都
沒有在初步的報告信息中提到。此飛機營運人打算對其整個機隊進行該情況的普
查。波
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世界民航安全信息2(4)